近日,电机公司技术专家组成评审组,对AP1000核电转子线圈端部扁绕工艺进行鉴定。经过鉴定,评审人员一致认为,AP1000核电转子线圈端部加工工艺切合相关文件要求,并对工艺革新及尺寸控制提出了意见及要求,电机公司在AP1000核电转子线圈加工方面,转角扁绕工艺、转子线圈加工精度、生产效率有了明显提高。
电机公司早在2010年开始,就针对这一难点工序开展多次扁绕试验攻关,但受设备自己的结构限制,无法包管公差要求。2011年,电机公司提出了新的工艺计划,凭据此加工工艺,划分完成了三门2号、海阳2号、田湾3号等3台核电百万端部铜排。但加工工艺庞大,极大地制约了生产效率且浪费质料。2015年初,电机公司购置的新数控扁弯机开始装置调试。该扁弯机属非标设备,海内厂家并无加工此类设备的经验。在初期利用这台设备进行线圈试制历程中,扁弯后端部厚度尺寸有一定疏散性,相关人员通过微调两侧刀板的相对位置,包管了两侧扁弯头运行路径一致,彻底解决了该问题。
本次核电端部的试制乐成,彻底革新了端部扁绕工艺,不但提高了加工精度,并且优化了工艺历程,包管了转角形状、厚度等外形尺寸的一致性,为今后核电产品及类似产品的工艺革新积累了名贵的经验。
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